卸氨增效器助力企业效益增加78万元/年
- 2025-07-11 09:01:00
- 管理员 原创
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房地产失速后,近年来各地“地震”频发,尤其在安全环保领域最为集中,安全环保巡查频次越来越多,处罚力度越来越高,企业停产整顿数量几何式增长。以南方某材料公司2套脱硝系统技改为例,为应对安全环保“地震”的冲击,企业自主选择了“国信碧蓝科技”品牌的智能耦合脱硝系统,仅对卸氨增效器的实施,就助力企业效益增加78万元/年,同时彻底消除极端状态冲击波对主体设备伤害的可能,极大程度上保障了人身财产安全。

一、背景描述
新常态下安全环保形式日趋严峻,随着环保力度持续加大,氨法脱硝几乎成了每一套工业窑炉的标配,无论SNCR或SCR脱硝均为纯正化工单元操作,通常采用18~25%的氨水作为还原剂。因绝大多数环保公司缺少化工人才,画图匠对物料性质、工艺机理、上游主系统了解不足,叠加多数非化工企业通常选用中低价中标模式,优秀的氨站系统很少被应用,大多数已建或自建氨站均存在诸多安全环保隐患,突出问题有:
A、卸氨耗时长(约战60%的氨站);
B、卸氨不完全(剩余5~10kg/车占比50~70%,剩余200~500kg/车占比10~20%);
C、卸氨过程氨站附近氨逃逸严重,氨味刺鼻;
D、安全防护不到位,极端状态会导致主体设备撕裂、人员伤害等。
二、技改措施
以贵州某材料生产企业的氨水改造为例解析如下。
1.增加设备
A、卸氨增效器 1 套,型号HIDE-SU300/1200E1;
B、氨液封吸收器 4台,型号LM200-370W/3KH,壳体304内件全2507;
C、保安罐 3台,型号HIDE-ANS500200H;
D、电控柜及软件1套;
E、管路、阀门、仪表若干。
2.更换系统
A、卸氨泵由原来3台调整为2台,型号改变;
B、控制系统增加氨气吸收模块及智能卸氨模块。
3. 改造前后性能对比见下表
序号 |
项目 |
单位 |
改造前 |
改造后 |
备注 |
1 |
脱硝系统 |
条 |
2 |
2 |
|
2 |
氨水罐数量 |
台 |
3 |
3 |
总体积196m3 |
3 |
日均氨水耗量 |
t/d |
37.4 |
23.3 |
质量浓度均值22% |
4 |
卸氨流量 |
m3/h |
25 |
36.7 |
|
5 |
卸氨过程氨浪费 |
|
|
|
|
|
排气浪费氨 |
kg/车 |
3~8 |
0 |
|
|
氨水罐车残留 |
kg/车 |
15~30 |
0 |
车型不同略有差异 |
|
管道残夜排泄 |
kg/车 |
60~65 |
0 |
|
|
挥发氨逃逸 |
kg/车 |
6~20 |
0 |
春夏差异较大 |
5 |
氨水房氨味 |
PPM |
100 |
<0.2 |
满量程100ppm,超量程 |
6 |
氨水车下风向5m氨味 |
|
极度刺鼻 |
<0.2 |
大于80~120ppm |
三、综合效益
序号 |
项目 |
单位 |
改造前 |
改造后 |
计算效益均值 |
效益(万元/年) |
备注 |
1 |
回收氨效益 |
kg/车 |
浪费84~123 |
回收84~123 |
193 |
62.69 |
氨水均价按800元/吨计 |
2 |
卸氨人工 |
h/车 |
1.86 |
1.02 |
0.84 |
0.52 |
剩余时间按卫生人员工资计120元/天 |
3 |
污水处置成本 |
元/车 |
327.2 |
0 |
327.2 |
13.28 |
排污氨水进入污水处置系统脱氨氮后排放 |
4 |
卸氨过程环保处罚 |
次/年 |
4~6 |
0 |
4 |
2.24 |
改造前每季度至少处罚1次,每次罚款2000~3000元,商务招待费2600~5000元,均值3600元计 |
合计:78.73万元/年 |
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