卸氨增效器助力企业效益增加78万元/年

2025-07-11 09:01:00
管理员
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房地产失速后,近年来各地“地震”频发,尤其在安全环保领域最为集中,安全环保巡查频次越来越多,处罚力度越来越高,企业停产整顿数量几何式增长。以南方某材料公司2套脱硝系统技改为例,为应对安全环保“地震”的冲击,企业自主选择了“国信碧蓝科技”品牌的智能耦合脱硝系统,仅对卸氨增效器的实施,就助力企业效益增加78万元/年,同时彻底消除极端状态冲击波对主体设备伤害的可能,极大程度上保障了人身财产安全。


一、背景描述

新常态下安全环保形式日趋严峻,随着环保力度持续加大,氨法脱硝几乎成了每一套工业窑炉的标配,无论SNCRSCR脱硝均为纯正化工单元操作,通常采用18~25%的氨水作为还原剂。因绝大多数环保公司缺少化工人才,画图匠对物料性质、工艺机理、上游主系统了解不足,叠加多数非化工企业通常选用中低价中标模式,优秀的氨站系统很少被应用,大多数已建或自建氨站均存在诸多安全环保隐患,突出问题有:

A、卸氨耗时长(约战60%的氨站);

B、卸氨不完全(剩余5~10kg/车占比50~70%,剩余200~500kg/车占比10~20%);

C、卸氨过程氨站附近氨逃逸严重,氨味刺鼻;

D、安全防护不到位,极端状态会导致主体设备撕裂、人员伤害等。

二、技改措施

以贵州某材料生产企业的氨水改造为例解析如下。

1.增加设备

A、卸氨增效器 1 套,型号HIDE-SU300/1200E1

B、氨液封吸收器 4台,型号LM200-370W/3KH,壳体304内件全2507

C、保安罐 3台,型号HIDE-ANS500200H

D、电控柜及软件1套;

E、管路、阀门、仪表若干。

2.更换系统

A、卸氨泵由原来3台调整为2台,型号改变;

B、控制系统增加氨气吸收模块及智能卸氨模块。

3. 改造前后性能对比见下表

 

 

序号

项目

单位

改造前

改造后

备注

1

脱硝系统

2

2

 

2

氨水罐数量

3

3

总体积196m3

3

日均氨水耗量

t/d

37.4

23.3

质量浓度均值22%

4

卸氨流量

m3/h

25

36.7

 

5

卸氨过程氨浪费

 

 

 

 

 

排气浪费氨

kg/车

3~8

0

 

 

氨水罐车残留

kg/车

15~30

0

车型不同略有差异

 

管道残夜排泄

kg/车

60~65

0

 

 

挥发氨逃逸

kg/车

6~20

0

春夏差异较大

5

氨水房氨味

PPM

100

0.2

满量程100ppm,超量程

6

氨水车下风向5m氨味

 

极度刺鼻

0.2

大于80~120ppm

三、综合效益

序号

项目

单位

改造前

改造后

计算效益均值

效益(万元/年)

备注

1

回收氨效益

kg/车

浪费84~123

回收84~123

193

62.69

氨水均价按800元/吨计

2

卸氨人工

h/车

1.86

1.02

0.84

0.52

剩余时间按卫生人员工资计120元/天

3

污水处置成本

/车

327.2

0

327.2

13.28

排污氨水进入污水处置系统脱氨氮后排放

4

卸氨过程环保处罚

/年

4~6

0

4

2.24

改造前每季度至少处罚1次,每次罚款2000~3000元,商务招待费2600~5000元,均值3600元计

合计:78.73万元/年